軸承座的變形容易造成軸承松動,軸承的使用年限縮短,以及引起齒輪嚙合不平穩(wěn)、噪聲大等問題。在啟動時還容易對齒輪造成沖擊,有時會造成斷齒、齒面掉渣以及減速機機體漏油等一系列的故障。
由于減速機整體震動加大,還會直接影響其它部件如液力耦合器和驅(qū)動電動機的使用壽命,造成電動機軸承和軸的損傷、驅(qū)動支架的開裂等故障以及固定螺栓松動的安全隱患。
未對箱體軸承進行維修前,曾考慮采用堆焊后機加工的方法修復(fù)磨損的部位,但焊接存在如下弊端:焊接產(chǎn)生的焊接熱可能會使箱體產(chǎn)生扭曲變形,造成加工困難。后來經(jīng)過認真考慮,采用了如卜方案:
(1)對變形的軸承孔進行測量,測出變形量。
(2)按照長軸的變形量t,把減速箱箱體的上、下表面各去除t值的厚度。
(3)把加工完的上、下箱體扣合后,實際軸承孔呈現(xiàn)為長軸等于理論孔徑,而水平方向的孔徑略小于理論孔徑的橢圓形長孔。
(4)對扣合后的箱體加工至理論尺寸。
(5)對其他軸承位加工至理論尺寸。
(6)加工后的箱體扣合后,軸承蓋的螺栓孔會與箱體的螺栓孔發(fā)生錯位的現(xiàn)象。可以對軸承蓋擴孔或是對箱體的軸承孔進行測繪后重新制作軸承蓋。
采用上述工藝維修減速機箱體,不會產(chǎn)生焊接所產(chǎn)生的熱變形,而機加工去除的加工量沒有使減速機的外形尺寸發(fā)生明顯的變化。此工藝具有加工量小、可操作性強的特點,縮短了維修工期,節(jié)約了維修費用,維修后的減速箱恢復(fù)了原有的技術(shù)性能。