MDQ15050型堆取料機斗輪回轉(zhuǎn)機構(gòu)主要由斗輪回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置、滾圈、導(dǎo)軌組、料斗、斗輪小車行走裝置等組成。斗輪回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置由電動機、圓柱齒輪減速機、液力偶合器、鏈輪組成,在滾圈的一側(cè)傳動。改造前主要存在以下問題:
(1)傳動機構(gòu)卡木塊、石塊,傳動裝置采用鏈輪、鏈條外傳動,木塊、石塊很容易進入鏈輪與鏈條之間被卡住,導(dǎo)致斗輪機構(gòu)超載,發(fā)生減速機軸折斷、導(dǎo)輥組軸折斷。減速機己更換數(shù)次,鏈條的更換則更頻繁。
(2)現(xiàn)有圓弧擋板支撐部位設(shè)計不合理,支撐強度顯著不足,圓弧擋板整體被煤塊擠壓發(fā)生支撐部位開裂,圓弧擋板整體位置上移卡滯,最終發(fā)生變形損壞故障。
滾圈、導(dǎo)軌組及料斗是斗輪回轉(zhuǎn)機構(gòu)的重要組少戊部分,滾圈在斗輪回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置的驅(qū)動下,沿導(dǎo)軌組確定的軌道做圓周運動,并利用滾圈上的斗子從煤場挖取原煤,實現(xiàn)堆取料機的取煤功能。改造前主要存在以下問題:
(1)斗輪機構(gòu)滾圈驅(qū)動采用鏈輪和鏈條外切驅(qū)動,鏈輪和鏈條始終是單齒嚙合,嚙合部位受力很大,經(jīng)常造成鏈輪磨損和打齒,鏈條斷裂。在料斗挖掘至凍層或大塊時,滾圈抬起過大,造成與驅(qū)動鏈輪聯(lián)接的減速機輸入軸抬起而引起減速機外殼破裂和地腳螺栓斷裂。由于滾圈變形,設(shè)備運行振動加大,頻繁發(fā)生斗輪回轉(zhuǎn)減速機地腳螺栓松動、傳動減速機及電機底座開裂、液力偶合器聯(lián)軸節(jié)及彈性塊損壞等問題。特別是在冬季煤層凍層較厚、堆放時間較長或遇有大塊煤的情況下更是如此。
(2)料斗斗刃開裂及磨損。原設(shè)計料斗強度不能滿足需要,料斗耐磨性能差,斗齒強度不足,料斗損壞頻繁。
斗輪小車機構(gòu)存在的卞要問題如下:
(1)斗輪小車頻繁掉道。由于斗輪回轉(zhuǎn)與斗輪行走機構(gòu)不同步,斗輪回轉(zhuǎn)機構(gòu)稍有卡滯就會導(dǎo)致小車掉道,目磨損斗輪料斗斗體,造成料斗強度不足。
(2)斗輪小車車體變形及焊日大面積開裂。由于大塊沖擊,斗輪小車車體強度明顯不足,支撐導(dǎo)輥組的支腿變形嚴重,焊日多處發(fā)生大面積開裂。
改造內(nèi)容如下:
(1)斗輪的驅(qū)動形式由單電機、單臺ZL750型減速機鏈輪、鏈條外傳動,改為雙電機雙ZL750型減速機傳動。它們分別布置在滾圈的兩側(cè),滾圈由單側(cè)鏈輪和鏈條外切驅(qū)動改為滾圈兩側(cè)安裝252件帶套的銷軸與傳動齒內(nèi)側(cè)驅(qū)動,滾圈的驅(qū)動由滾圈的外圓改到了滾圈的內(nèi)圓側(cè)。這樣,料斗挖掘至凍層或大塊時,就不會因滾圈抬起過大而容易造成與驅(qū)動鏈輪聯(lián)接的減速機輸入軸抬起而引起減速機外殼破裂和地腳螺栓斷裂。
(2)合理選擇圓弧擋板支腿位置,適當(dāng)加長圓弧擋板,合理布置支撐支腿,避免大塊物件卡在圓弧擋板與料斗之間。
(3)滾圈由3塊組成改為由2塊組成,以提高滾圈的強度。
(4)導(dǎo)軌組的輥了軸向固定由半軸套與固定套配合形式改為圓螺固定,同時此處的軸徑由118mm增大到125mm,以提高導(dǎo)輥軸的強度。軸承座的密封形式由單一U形密封圈改為J形骨架油封加防塵圈的密封形式,以提高軸承的密封效果。斗輪滾圈由4組導(dǎo)輥支撐,將短腿側(cè)一組導(dǎo)輥下移,以限制取料時滾圈的跳動幅度,減小取料時的沖擊和振動,提高驅(qū)動機構(gòu)的使用壽命。
(5)由于斗輪小車車體變形及焊日大面積開裂,斗輪小車車體強度明顯不足,支撐導(dǎo)輥組的支腿變形嚴重,焊日多處發(fā)生大面積開裂。對斗輪小車車體進行了整體更換。同時,由于斗輪行走車輪的角向軸承座強度較低,對行走車輪的角向軸承座進行加強,消除了斗輪行走車輪事故頻發(fā)的現(xiàn)象。改進和強化水平導(dǎo)輪的整體強度,限制小車的位移;調(diào)整水平導(dǎo)輪與行走軌道之間的間隙,以制約斗輪小車的位移,消除斗輪小車掉道的故障。